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皙全純水設(shè)備對給水廠短流程與長流程處理工藝比較

來源:純水設(shè)備??????2018-08-22 15:06:58??????點擊:

純水設(shè)備http://www.vaget.cn】為解決城市供水不足的問題,將主要用于凈化水下超濾膜池的短程地表水處理系統(tǒng)擴展到全市第三家水廠。從區(qū)域、加工技術(shù)、水質(zhì)、藥品消耗,能源消耗和運行維護過程和工廠使用相同的原水和傳統(tǒng)——先進的處理工藝系統(tǒng),這個系統(tǒng)有低濁度水操作,處理效率高,等。同時也存在于有機污染物處理能力較低,操作維護和管理要求高。為其他擴建和新建水廠提供參考。

    a市有2套地表水處理系統(tǒng)。3水廠,一套是短流程處理系統(tǒng)。另一套是傳統(tǒng)的深度長工藝處理系統(tǒng),以高密度澄清器(以下簡稱高密度槽)、v型過濾器和臭氧活性炭為主要工藝。澄清膜池作為一種新型超濾技術(shù),具有占地面積小、施工速度快、原水水質(zhì)適應(yīng)性強、出水水質(zhì)好等優(yōu)點。高密度池、v型濾池、臭氧活性炭的聯(lián)合應(yīng)用,具有工藝工段完整、水質(zhì)保證高的優(yōu)點。兩種加工系統(tǒng)各有特點,在操作上各有優(yōu)缺點,總結(jié)如下: 工業(yè)純水設(shè)備

流程介紹純水設(shè)備

1.1澄清膜池短工藝系統(tǒng)

    除次氯酸鈉和粉狀活性炭外,無其他預(yù)處理工藝,澄清膜池后無其他深度處理工藝。澄清膜池是北京水集團的專利技術(shù),其特點是傳統(tǒng)處理與膜過濾處理在高度集約化的結(jié)構(gòu)中融合。短流程技術(shù)(以下簡稱M流程)如圖1所示。

短流程技術(shù)(以下簡稱M流程)如圖所示

    M工藝主要設(shè)計參數(shù):滿載80000 M3/d,混合時間78s,絮凝時間13.2min。澄清水通量膜池設(shè)計24.4 L /(㎡˙h),膜池始終保持在45分鐘。最大的跨膜壓差(TMP)60 kpa。

澄清池膜反沖洗接頭之間的氣體和水用來沖洗,水反沖洗強度60 l /(㎡˙h),1.2 m /氣沖洗強度(h˙)?;亓鳑_洗每60 ~ 90min進行一次,空氣-水混合物在30 ~ 80min沖洗90 ~ 120s。澄清膜池設(shè)置側(cè)泥和底泥,底泥排出時間為8 ~ 24h,每次排出1 ~ 5min。

膜組件的保養(yǎng)化學(xué)清洗周期為6~15d,每次持續(xù)6~ 24h。使用200 mg / L NaClO解決方案。

1.2傳統(tǒng)的深流程系統(tǒng)

    長工藝處理系統(tǒng)的常規(guī)工藝是高密度v型過濾,深工藝與臭氧活性炭結(jié)合,前端輔以臭氧前處理工藝。高密度水箱是由德力曼公司開發(fā)的集絮凝、沉淀、污泥濃縮、污泥回流為一體的高效水處理結(jié)構(gòu)。實驗室純水設(shè)備

過程處理(以下簡稱S過程) 實驗室純水設(shè)備

    主要設(shè)計參數(shù)為:滿載150000 m3 /d,預(yù)臭氧用量0 ~ 2mg/L,接觸時間5.6min。高密度混合時間為2min,絮凝時間為11min,降水時間為50min。凝固后時間0.5min。

v型濾池設(shè)計,過濾速率為7.95m/h,氣-水聯(lián)合反沖洗。臭氧用量為0 ~ 2.5mg/L,接觸時間15.8min。碳吸附罐的設(shè)計接觸時間為9.84min,分別用水沖洗。

建筑面積比較工業(yè)純水設(shè)備

    在澄清膜池中,吸附、沉淀和膜處理在同一池類型中高度集成,池內(nèi)上升速度(2mm/s)較高,占用空間較小,效率較高。而高密度水箱結(jié)合絮凝、沉淀、污泥濃度和回流,采用較高的上升速度(4mm/s),占地面積相對較小。但s工藝有臭氧前處理、v型濾池處理和臭氧活性炭深度處理,所以總體占用面積仍然較大。比較兩種工藝的占地面積,如表1所示。

比較兩種工藝的建筑面積

    在單位體積用水量方面,M工藝比S工藝小40%,面積小的優(yōu)勢非常明顯。

從功能上看,M工藝處理臭氧前處理和臭氧活性炭復(fù)合深度處理工藝比S工藝少,縮短了處理時間。這也是M過程比S過程占用更小面積的主要原因。只從高密度池、v型過濾器、附屬設(shè)施和設(shè)備的計量,總面積相比之下,總面積5160,單位水面積0.034,仍有超過17%的過程。而高密度v型濾池是一種負荷較大、面積較小的過濾工藝,表明澄清膜池在節(jié)約建設(shè)用地方面具有很大優(yōu)勢。

過程與水質(zhì)

    S過程中,pre - ozone有助于微團聚體的形成和降水效率的提高,這也對原水中藻類和有機物的去除有一定的影響。高密度池外污泥循環(huán)可控,沉淀池的泥沙回流至絮凝池(回流流速為1% ~ 4%),加入PAM。絮凝效果很好。斜管上部清水區(qū)濁度在1NTU下可以長期保持穩(wěn)定,但降水區(qū)上升速度大于4mm/s。

    而澄清膜池設(shè)計是希望在膜池中部形成懸浮泥渣層,但本廠原水濁度長期在2NTU左右,膜池為上向流,絮體細碎,很難形成懸浮的泥渣,這導(dǎo)致大量絮體進入膜區(qū),膜過濾過程中吸附到膜絲上,造成膜絲的覆蓋堵塞。另外,懸浮泥渣層的形成需要一定的時間,其運行也要求盡可能穩(wěn)定的環(huán)境,但膜池需要停水反沖洗(周期6090min),維護性化學(xué)清洗(周期615d,全池排空),此類操作干擾懸浮泥渣層的形成。

    超濾處理為M工藝的核心工藝,其可以去除絮體和膠體,對溶解物則沒有明顯的去除效果。由于其膜孔非常?。?/span>0.04μm),使得其出水濁度非常低(0.1NTU以下),與V型濾池相比(0.2NTU左右),在濁度和顆粒數(shù)去除方面有著巨大的優(yōu)勢。而濁度為綜合性指標,其處于低水平,意味著水中雜質(zhì)少,水品質(zhì)較高。純水設(shè)備

    M工藝沒有后續(xù)深度處理工藝,而S工藝的臭氧活性炭工藝可以進一步去除有機物,控制消毒副產(chǎn)物。2014年夏季M工藝出現(xiàn)了消毒副產(chǎn)物過高的問題,如表2所示。將預(yù)加氯降低,并投加粉末活性炭,膜池出水消毒副產(chǎn)物指標明顯降低。同期,S工藝使用相同原水而沒有消毒副產(chǎn)物達到臨界值的問題,其三鹵甲烷總量在0.5mg/L以下。分析表3數(shù)據(jù)(2017年夏季5月),超濾膜池出水和V型濾池出水的三氯甲烷的數(shù)值基本相同,但活性炭吸附池出水的三氯甲烷則比V型濾池出水減少50%,其他消毒副產(chǎn)物指標的數(shù)據(jù)也有類似關(guān)系。這說明,超濾膜濾池可以代替并優(yōu)于V型濾池的作用,但無法代替活性炭吸附池的作用,如果有條件,在超濾膜濾池后應(yīng)增加臭氧活性炭的工藝,以確保出廠水水質(zhì)。

以確保出廠水水質(zhì)工業(yè)純水設(shè)備

    4以常規(guī)水質(zhì)參數(shù)指標進行兩套系統(tǒng)出水水質(zhì)的對比。超濾出水的濁度明顯低于V型濾池和活性炭吸附池的出水濁度。藻類方面,超濾出水的藻類比V型濾池和活性炭吸附池的出水藻類低50%以上。但在耗氧量的指標上,超濾出水明顯高于活性炭吸附池出水,同時也高于V型濾池出水,這是因為石英砂濾料有一定的厚度,濾料上也有一定微生物的形成,會降解水中的有機物,另外,石英砂濾料也有較強的吸附作用。臭味、色度均符合標準,pH的差異則主要是檢測誤差和藥劑投加不同造成的。

    M工藝調(diào)試階段,采用的混凝劑是PAC,膜池出水殘余鋁為0.2mg/L左右,出現(xiàn)超標現(xiàn)象,而同期S工藝的混凝劑也為PAC,但其沒有殘余鋁超標的問題。此情況表明,超濾短流程系統(tǒng)存在殘余鋁超標的風(fēng)險,所以該工藝在選用混凝劑時,應(yīng)盡量避免選用鋁鹽。

    綜上數(shù)據(jù)表明,在過濾性能去除為主的指標上,超濾更好,而吸附或分解作用去除的指標上,V型濾池和活性炭吸附池的出水則更占優(yōu)勢。從水質(zhì)角度評價,在原水水質(zhì)正常情況下,以澄清膜池為核心的短流程M工藝具有較大優(yōu)勢,而如果原水中有較難處理的溶解性有機物,則工藝完備的S工藝會更合適。

    混凝劑及藥耗比較

    S工藝投加的藥劑主要有預(yù)臭氧、三氯化鐵、聚氯化鋁、PAM、臭氧。M工藝投加藥劑為三氯化鐵,次氯酸鈉,統(tǒng)計藥劑使用如表5和表6。

統(tǒng)計藥劑使用如表5和表6

    比較混凝劑消耗量,M工藝混凝劑種類少,用量為S工藝的10%40%。但M工藝因維護性化學(xué)清洗的需要,有次氯酸鈉的消耗,其清洗周期一般為6d,每天維護性化學(xué)清洗2座膜池單耗為17mg/L。

    另外超濾膜恢復(fù)性化學(xué)清洗每年2次,使用次氯酸鈉、氫氧化鈉、檸檬酸,總藥劑量分別為14400kg10%商品藥液)、24000kg45%商品藥液)、24000kg99.9%商品藥劑),按每天平均水量5m3/d計,則合算清洗藥劑投加量分別為0.8mg/L1.3mg/L、1.3mg/L,其數(shù)值很小??傮wM工藝比S工藝藥耗少。純水設(shè)備

    電耗比較

    S工藝以高程差為各工藝段運行的驅(qū)動力,其動力消耗主要為加藥、攪拌、污泥回流、沖洗等工作。M工藝利用虹吸為驅(qū)動力,也屬高程差的驅(qū)動力。但超濾沖洗非常頻繁,所以其電耗比S工藝稍高,如表7所示。

 

所以其電耗比S工藝稍高工業(yè)純水設(shè)備

    從表7中看出,水量越大,則單耗越低,比較相同負荷率的電耗,M工藝比S工藝高27%,這主要是其沖洗電耗較高所致??紤]到S工藝用電統(tǒng)計包括了臭氧和活性炭池的用電,如果去掉這兩個工藝段的用電,則差值更大。但水廠運行,取水電量和配水電量占全廠電量的80%90%,凈水處理工藝電耗對水廠綜合電耗影響較小。

    運行及維修管理比較

    S工藝工段較多,但操作簡單,高密池、臭氧系統(tǒng)運行無需人工干預(yù),V型濾池和活性炭吸附池沖洗,都為定時自動沖洗,且整個系統(tǒng)運行非常穩(wěn)定,運行人員定時巡視即可。M工藝混合絮凝部分無需人工干預(yù),但膜池沖洗頻繁,需要時刻注意出水閥門開度和跨膜壓差的變化,每6d進行1次維護性清洗,排水、上藥、上水需要運行人員現(xiàn)場操作,每年2次的恢復(fù)性化學(xué)清洗勞動強度也非常大。而且高負荷下(80%以上),超濾膜很容易出現(xiàn)跨膜壓差快速增長的問題,膜池運行異常情況發(fā)生的頻率非常高,需要運行人員注意力高度集中,其運行難度要遠大于常規(guī)工藝。

    S工藝投產(chǎn)已有9年,高密池、V型濾池、臭氧系統(tǒng)、活性炭吸附池等配套設(shè)備極少出現(xiàn)問題,只要定期進行基本的維護保養(yǎng)即可,設(shè)備出現(xiàn)問題也不會對全系統(tǒng)運行造成較大影響;活性炭3年換1次,工作量比較大。總體評價,S工藝設(shè)備運行故障率不高,維修工作量相對較小。

    M工藝投產(chǎn)至今約4年,由于動作頻繁,其閥門接連出現(xiàn)突發(fā)故障,大部分為銷鍵斷裂;抽真空、反沖洗水泵一旦出現(xiàn)電控系統(tǒng)損壞,即造成系統(tǒng)癱瘓;每年2次超濾膜離線恢復(fù)性化學(xué)清洗也需要大量的人力物力支出。對比2套流程,超濾系統(tǒng)運行非常依賴設(shè)備,依賴自控體系,某些設(shè)備一旦損壞,會對全系統(tǒng)運行造成影響,再有超濾膜日常反沖洗60~90min1次,設(shè)備動作頻繁,疲勞損傷大,容易出現(xiàn)故障。綜合比較,M工藝的維修工作量遠大于S工藝的維修工作量。純水設(shè)備

    總結(jié)

    總結(jié)澄清膜池短流程處理系統(tǒng)和高密池、V型濾池、臭氧活性炭長流程處理系統(tǒng)在運行中的不同表現(xiàn),得出以下結(jié)論:

    1)澄清膜池短流程工藝效率高,占地面積較小,適合水廠建設(shè)用地緊張或應(yīng)急擴建改造等項目。

    2)原水優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定,以較低濁度為主的水廠建設(shè)項目,短流程的澄清膜池工藝可滿足要求。而水質(zhì)較復(fù)雜,有機物含量高,則需增加預(yù)處理和深度處理工藝,以保證出廠水水質(zhì)合格。工業(yè)純水設(shè)備

    3)高密池工藝混凝劑藥耗高,澄清膜池工藝混凝劑藥耗較低,總體澄清膜池短流程工藝藥劑消耗較少。

    4)澄清膜池系統(tǒng)常規(guī)沖洗、維護性清洗及恢復(fù)性清洗涉及設(shè)備設(shè)施較多,工序復(fù)雜、操作頻繁、能耗較大。常規(guī)-深度長處理流程設(shè)備設(shè)施工序簡單,能耗較低。

    5)以超濾系統(tǒng)直接代替沉淀和過濾功能,存在超濾膜運行環(huán)境難以控制,跨膜壓差增長快速,超濾系統(tǒng)運行及維護工作量較大的問題。在常規(guī)處理工藝基礎(chǔ)上增加預(yù)臭氧、臭氧活性炭等工藝,減輕各工藝段處理壓力,則系統(tǒng)運行穩(wěn)定,設(shè)備故障率低。

    6)根據(jù)比較結(jié)果,建議水廠建設(shè)盡量保證建設(shè)用地,最好采用工藝段齊全的處理系統(tǒng),超濾工藝可作為最后一道處理工藝段,這樣既可保證出廠水的品質(zhì),又能保證運行維護工作量可控,水廠總體運行穩(wěn)定。純水設(shè)備

    微信對原文有刪減。原文標題“澄清膜池短流程與常規(guī)-深度長流程運行比較研究”;作者:方帷韜、何華、曹楠、孫繼坤、孫福強、劉永康;作者單位:北京市自來水集團有限責(zé)任公司。刊登于《給水排水》2018年第8期。純水設(shè)備工業(yè)純水設(shè)備, 蘇州水處理設(shè)備,醫(yī)用GMP純化水設(shè)備 ,醫(yī)用水處理設(shè)備。