久久乐,99久久伊人精品综合观看,综合亚洲 色婷婷,啪啪啪的网站

行業(yè)新聞

脫硫吸收塔漿液中氨氮含量對副產物含水率指標和純水設備的關系

來源:純水設備??????2019-08-26 15:07:34??????點擊:

純水設備http://www.vaget.cn】隨著生產區(qū)外排水控制的日益嚴格,現(xiàn)有燃煤電廠開始重視脫硫廢水質量的控制,以確保合理的再利用。在一些燃煤電廠,脫硫廢水開始脫氟。但在實際生產過程中,除氟裝置在運行過程中,存在氨臭味強烈、石膏含水率異常高等問題純水設備,形成了二次環(huán)境危害。在這篇文章中,通過實驗室研究,梳理分析生產數(shù)據(jù),文獻數(shù)據(jù),分析了脫硫廢水和氨氮含量高的原因在吸收塔漿,探討氨氮含量,石膏的水含量的影響,并提出了預防和控制措施,以提高脫硫系統(tǒng)優(yōu)化脫硫系統(tǒng)的運行狀態(tài)的水平衡去離子水設備,保證環(huán)境指標的穩(wěn)定性和可控性。

一、前言

在燃煤電廠脫硫廢水處理的跟蹤,發(fā)現(xiàn)氟化“石灰乳+基地”的過程設備在操作過程中,重地區(qū)氨脫硫廢水處理系統(tǒng),液體堿異常高的消費,影響廢水pH值和氟化學反應,不利于安全運行人員,試劑也會導致不必要的浪費,和廢水。本文對這一問題進行了分析。

二世。設備狀態(tài)

通過對部分燃煤電廠的現(xiàn)場調查,發(fā)現(xiàn)脫硫廢水或脫水系統(tǒng)在生產過程中存在異常強烈的氨臭味(氨泄漏檢測儀檢測氨濃度達400ppm)。審查日常石膏質量測試的結果后,發(fā)現(xiàn)在石膏含水率普遍較高,二水硫酸鈣含量很低(見表1),同步對脫硫廢水測試表:上述單位的氨氮含量的脫硫廢水超過1000 mg / L,和最大一次達到2500 mg / L(當時抽樣測試結果)。

表1:石膏質量

上面的表數(shù)據(jù)表明,脫硫漿中的氨氮含量過高,脫硫石膏的質量差,主要反映在石膏含水量的含量高,碳酸鈣含量、二水硫酸鈣含量,脫硫廢水中氨氮的含量高。

上表數(shù)據(jù)表明:在相同脫硫操作條件下純水設備,當氨氮含量大于1000mg/L時,石膏脫水呈現(xiàn)泥態(tài);當氨氮含量為700mg/L左右時,石膏含水量大于20%。當氨氮含量為400mg/L左右時,石膏含水率下降到20%以下,不同氨氮含量條件下石膏外觀顏色變化明顯。

三世。實驗室演示與分析

為了找出脫硫漿氨氮含量高的原因,并結合C電廠(C水樣)脫水建筑物氨氮氣味較重的實際情況,在實驗室進行了相關的化學試驗。在小實驗中,當向試樣中加入氫氧化鈉來調節(jié)脫硫廢水的pH值時,

C將水樣pH值從6.06調整到9.5,使用20ml氫氧化鈉溶液;

將水樣pH值由6.95調整為9.5,使用9.9ml氫氧化鈉溶液。

C將水樣pH值從9.5調整到10.0,使用16ml氫氧化鈉溶液;

將水樣pH值從9.5調整到10.00,使用8ml氫氧化鈉溶液。

上述實驗的結果表明,氫氧化鈉的量消耗增加水的pH值示例C是消耗增加兩倍以上相同的水樣d . pH值根據(jù)實際用量,根據(jù)相同的廢水排放,使用氫氧化鈉水樣C達到38000 PPM(隨機抽查數(shù)據(jù):C電廠131立方米的廢水處理,和液體堿的用量約為41793 PPM;D電廠處理廢水247立方米,加液堿量約為22672ppm)。

結論:在同樣廢水排放量的情況下,提高相同的廢水pH值,C水樣較D水樣液堿消耗量大2倍左右,且實驗過程中,C水樣加堿過程中氨揮發(fā)明顯。

四、原因及影響:

4.1 經查閱網(wǎng)絡資料,在一定條件下碳酸鈣與硫酸氫銨可以反應生成NH4+、H+、SO42-,在脫硫系統(tǒng)中存有以上物質,會對脫硫系統(tǒng)漿液反應產生影響,另外NH4+較Ca2+活潑,在一定程度上影響碳酸鈣的充分反應,造成供漿過量或碳酸鈣反應不完全;②在石膏中會含有一些氨的絡合物,這部分絡合物具有一定的吸潮性能,最終會影響石膏含水率偏高;③由于氨屬于堿性物質,過多的氨存在漿液中會一定程度上影響漿液起泡。

4.2 漿液中氨氮含量高,影響了漿液的反應純水設備,同時影響漿液pH值的提升,容易造成運行監(jiān)盤人員誤判,根據(jù)在線pH值提高供漿量,導致碳酸鈣反應不徹底,影響石膏品質(例如A電廠抽樣石膏二水硫酸鈣含量偏低(79.42%);漿液中氨絡合物進入石膏中會含有結晶水,影響石膏含水率偏高(大于14%);廢水中氨氮含量高,影響pH值提高,除氟效果差,導致廢水外排減量,系統(tǒng)漿液氯離子升高;同時造成氫氧化鈉的浪費和增加人工加藥工作量;若將脫硫廢水系統(tǒng)澄清器產生的大量污泥返回吸收塔時,將影響漿液品質,造成惡性循環(huán)。

4.3 通過開展化學實驗,并查閱相關資料, 依據(jù)氨氮在水中存在著離解平衡的規(guī)律,NH3+H2O--NH4++OH-這個關系受pH值影響,當pH值高時,平衡向左移動,游離氨的比例增大。常溫時,當pH值為7左右時,氨氮大多以銨離子狀態(tài)存在,而當pH值在11左右時,游離氨占98%左右。因此,隨著pH值升高,去離子水設備氨在水中NH3形態(tài)比例升高,在一定溫度和壓力下,NH3的氣態(tài)和液態(tài)兩項達到平衡。通過向氨氮含量較高的脫硫廢水中加氫氧化鈉除氟,隨著pH的升高,廢水中的氨氣溢出,現(xiàn)場氨味較大。采用化學處理的方式將脫硫廢水中氨氮去除且不發(fā)生氨的逸出,此時需要將逸出的NH3迅速與酸進行反應,這樣廢水中鹽分將大幅度增加,廢水處理難度會成倍增長。

結論:通過以上試驗及分析,結合技術文獻中研究結論“根據(jù)脫硫脫硝反應機理,在脫硫脫硝及廢水處理過程中,不會有化學反應產生NH4+。正常情況下,只有脫硝單元噴入的氨氣量過多,氨氣無法全部參與脫硝反應,逃逸氨隨煙氣進入脫硫塔,溶入漿液中并進入廢水處理單元,最終導致脫硫廢水氨氮含量高”,可見脫硫漿液中的氨氮主要來源于脫硝系統(tǒng),主要原因是脫硝系統(tǒng)噴入的氨反應不完全、噴入氨過量或著催化劑自身的問題,導致氨逃逸較高,進入后續(xù)脫硫漿液系統(tǒng)中。

五、解決措施:

5.1 盡快組織排查脫硝催化劑的性能,開展脫硝系統(tǒng)優(yōu)化調整,全面檢測脫硝氨逃逸、灰中氨含量等數(shù)據(jù),進行綜合分析。并對比同等燃料及鍋爐負荷下噴氨量的差異、脫硝進出口效率的高低,杜絕和防范噴氨過量的問題,并根據(jù)檢測結果確定是否更換脫硝催化劑,從源頭上解決脫硫系統(tǒng)氨氮高的問題。

5.2 優(yōu)化脫硫廢水系統(tǒng),澄清器排泥不允許返塔回用,杜絕大量加藥沉積污泥返回系統(tǒng),造成脫硫系統(tǒng)的二次污染。去離子水設備可考慮使用板框壓濾機壓泥,通過石膏或者其他公司允許的途徑進行處置,穩(wěn)步逐步提升廢水處理能力,實現(xiàn)水平衡的優(yōu)化。

5.3 督促脫硫運行人員做好供漿調整,密切關注漿液pH值趨勢變化,根據(jù)入口二氧化硫數(shù)據(jù)變化及情況、石膏碳酸鈣含量情況以及供漿流量等數(shù)據(jù),綜合判斷供漿是否合適,嚴禁出現(xiàn)供漿過量,造成漿液中毒現(xiàn)象。

5.4 充分利用事故漿液箱、加大脫硫廢水排放和大量脫出石膏,綜合采取措施快速降低吸收塔漿液氨氮,盡快恢復正常漿液品質控制。

本文針對部分燃煤電廠脫硫漿液氨氮含量高原因進行梳理分析,吸收塔漿液中氨氮含量越低,漿液品質相對較好,副產物石膏含水率等指標相對優(yōu)秀。這就需要下大力氣優(yōu)化調整脫硝裝置,確保氨逃逸達標純水設備,噴氨正常反應。既能減少不必要的環(huán)保成本投資,又能改善后續(xù)系統(tǒng)的運行安全性,并能營造相對較好的環(huán)保迎查環(huán)境。并針對吸收塔漿液氨氮含量高問題,提出具體防控措施,以改善脫硫系統(tǒng)運行狀況,優(yōu)化脫硫系統(tǒng)水平衡,確保各項環(huán)保指標穩(wěn)定達標。蘇州皙全皙全純水設備公司可根據(jù)客戶要求制作各種流量的純水設備,超純水設備及純水設備,水處理設備去離子水設備。